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安钢6高炉大修后开炉及达产操作实践

2024-06-03 来源:尚车旅游网
第1期总第179期200冶金丛刊METALLURGICALCOLLECTl0NSSum.179FebruaryNO.120099年2月安钢6#高炉大修后开炉及达产操作实践牛卫军(安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004)摘要对安钢6’高炉大修后开炉及达产操作进行了总结分析。安钢6’高炉大修后,第二代炉役采用了WZ一400型无料钟炉顶、液压开口机等一系列炼铁新技术。在开炉过程中,合理选择开炉基本参数和操作制度,及时处理了开炉时炉顶漏水事故,快速降低铁水[si]含量;选择了合理的装料制度,通过加强出铁、上料和设备管理,使高炉开炉实现了安全顺利和快速达产。关键词高炉;开炉;达产;操作文献标识码:A文章编号:1671—3818(2009)oi一0022—04中国分类号:TF54PRACTICEoFBLoWING.oNANDREACHINGDESIGNEDCAPACITYAFTEREXTENSIVEREPAIRINGoNNo.6BFINANGANGSTEELNiuWeijun455004,Henan)ca··(AnyangAbstractpacityIron&SteelGroupCo.,Ltd.AnyangItsummarizedandanalyzedtheoperationexperienceofblowing·-onandreachingdesignedonafterextensiverepairingNo.6BFofAnyangSteel.AseriesofnewtechnologieswereusedinasthesecondsurecampaignlifeofBFafterextensiverepairing,suchbelllesstopofWZ—400,liquorpres-tapholedrillingmachine,etc.Afewmeasureswereadopted,includingselectingthereasonablehas—contentieparametersandoperatingsystem,treatingthewaterleakagefromBFtop,rapidlyloweringsiofhotmetal,exploringreasonableloadingsystem,enhancingthetapping,chargingandequipmentmanage—ment.TheBFstartedsuccessfullyandreachedthedesignedcapacityrapidly.Keywordsblastfurnace;blowing·in;reachthedesignedcapacity;operation1前言安钢6。高炉有效容积380m3,14个风口,1个2.1烘炉6。高炉在第一代炉役后期已经抢修了1。、2。、3。铁口,1个渣口,于2007年8月23日停炉大修。本次高炉第二代炉役采用了wz一400型无料钟炉顶、水冷炉喉钢砖、炉顶红外摄像、焙烧碳块陶瓷杯综合水冷炉底、液压开口机等许多炼铁新技术。在2007年10月1日大修后开炉出铁,2日开始富氧喷煤,4日利用系数达到2.99t/(m3·d),超过了设计水平,9日实现利用系数3.45t/(m3·d),焦比395kg/t,煤比143kg/t。本文对6。高炉大修开炉及达产操作进行了总结分析,总结了经验并提出了改进措施。2热风炉(4’热风炉待高炉投产后再重新砌筑投用)。2007年9月18日,经过试漏、试压,3座热风炉引入煤气点燃烘炉。9月24日高炉采用热风炉烘炉,重点烘好炉底、炉缸。高炉除了13。风口,其余风口分别安装了烘炉导管,其中导管从2。、5。、8’、11。风口内端伸向炉底2.2m,从剩余9个风口内端伸向炉底1m。铁口做好泥包,安装热电偶插入至炉底中心,头部接触炉底,作为烘炉控制的温度。渣口处也装了临时热电偶,热电偶头深入炉内500ram,观察温度变化值。整个烘炉过程严格按照烘炉曲线(图1)进行,要求炉顶温度小于450℃,气密箱温度小于准备工作作者简介:牛卫军(1972一).男,学士,工程师,毕业于鞍山科技大学万方数据第l期50℃。风压不大于30kPa。2.2制订开炉方案牛卫军:安钢6。高炉大修后开炉及达产操作实践表l6‘高炉开炉原燃料成分和堆比重高炉车间认真做好所有设备及检修项目的检查与验收,特别是炉顶设备和上料系统的安装质量,进行各系统试漏、试压和联动试车24h。高炉烘炉结束后,采取顶风装料全焦开炉方法。全开炉顶放散阀,关重力除尘器遮断阀,并且用沙子封住,用小于200℃冷风不经过热风炉,全部由混风管道通过,风量为全风的30%,吹人高炉装料。当料线到4m时,高炉休风,打开炉顶方人孔,测量无料钟布料轨迹。炉料装至规定料线1.5m时,确认各部位工作正常,开始复风用热风炉,全关混风,提高热风风温到800℃进行点火,风量可以加到全风的50%,风口全部点着火后,再调整风温和风量。00OO81.23t,总焦比2.2t/t,焦炭总负荷0.79t/t。渣铁比773.56kg/t。最终炉渣成份及碱度为CaO:38.11%,Si02:37.8%,A1203:12.21%,MgO:8.87%,碱度(R):1.01。3.3炉料安排开炉料采用净焦加空焦加正常料形式布置,自下而上焦炭负荷逐步加重,为了保证炉渣流动性良好。每批料配加了200—400kg莹石,见表2。3.4送风及装料制度(1)开炉时14个风口全部送风,其中2。、5’、8’、ll。为巾100mm×L230mm,其它风口为4,114ram×L230mm,初期各个风口中都加了qb80mm的砖图100、魁嚏甏拳蚰舯砌砌鲫们∞加m0OOO6。高炉烘炉曲线套,便于打开中心气流,总的送风面积0.0704m2,标准风速130m/a。随着风量的增加可逐步捅开砖套扩大风口面积。(2)装料前在炉底平铺一层干渣和适量萤石,应用矿焦同角度装料,第一和第二组料a=18。;第三组料a=200;第四组料俚=220;第五组料由现场测量料面时确定。料装满后正常料线设定1.54110-。33.1开炉料基本参数和操作制度开炉料结合安钢多次开炉经验,开炉原料选用80%烧结矿和20%海南矿,另外配加熔剂。焦炭要求水分小于4.5%,灰分小于13%,具体入炉原燃料成分和堆比重见表l。3.2开炉参数开炉操作2007年10月1日0:30高炉送风点火,初始风铁水[Si]2.5%,装料体积393.82m3,总铁量表26。高炉开炉料安排万方数据冶金丛刊总第179期压设定为40kPa,风量3.35万m’/h,风温达到6000kg,萤石200ks/批,改矿a=22。和焦d=200为676。C,8’、12‘风口发亮,l:lO点燃全部风口焦炭,为矿焦同角Ot=18。,焦炭负荷1.60t/t,但高炉顺行极了加热铁口。点着了从铁口煤气导管喷出的煤气。差,风口焦炭运动迟缓,炉料时塌时滑,先后3次集随后加风至90kPa,风量4.4l万m’/h。3:50打人中加焦炭4车,累计加焦炭15车,强制向炉内加风,铁口少量炮泥堵住铁口。但是整个夜班高炉风压风赶上料线大喷铁121,再次放风坐料后,顺行好转,风量不稳,总共下料7批,高炉顶温偏低,最高才压风量相适应,16:50高炉加风至1lOkPa,炉况顺53。C。7:30高炉出第一炉铁水,渣铁物理热一般,流行,20:10加风到130kPa,高炉料线赶上,开始按照动性较差,铁水成分:[Si]1.54%,[S]0.374%,[P]1.3m放料,采取逐步加风,加大矿批,以么Ot=1。为0.102%,[Mn]0.10%。出完铁后高炉放风坐料,单位矿焦同时加角度。当顶温开始上升到150℃以9:lO引煤气,风压60kPa。上时,采用一边加风,一边交替捅开靠近铁口部位2007年10月1日9:50观察风口,发现2。、3。、的风口,22:55高炉出铁时,渣铁物理热明显好转,12’挂渣严重,普遍发暗,怀疑炉顶气密箱漏水(经检出铁量和流动性也越来越好。10月2130:45高炉查确认漏水),立刻调整炉顶气密箱进水和N:控制风压加到150kPa,捅开了全部风口和其中的砖套,参数,确保不向炉内漏水,但是高炉塌滑料严重。矿批加到11000kg,矿焦同角度Q均为220,焦炭负11:20高炉休风,堵6。、7’、8。、9。、10。、1l。风口,用其荷2.44t/t。5:30高炉加风至170kPa,7:40加到全余8个风口继续安装680mm砖套送风,同时全关混风200kPa。开炉阶段的工作取得圆满成功,堵风口风,开始富氧,富氧2000—4300m3/h,缩小矿批为期间主要操作参数见表3。表32007年10月2El6s高炉开炉堵风121期间主要操作参数时间工作风1211个料批/个·h“热风压力/kPa风量/Y/m3·h-1Igig/*c富氧/m3·h“出铁时问[Si]/%[S]/%12:0013:008lO42O14:008ll4O815:008Il2Ol15:2016:0082OO16:401.560.18817:00827Oi8.0082OO18:051.470.08519:00824O19:352.700.06320:00829O2l:oo82lO2l:352.400.07322:∞m3lO22:553.480.0442310037O0:0048O0:263.700.029l:00m¨Ml4nOO注:表中前两次出铁因铁量少来化验成分。5达产和强化冶炼时砂口,投用水冷撇渣器。高炉还发挥无料钟炉顶5.1快速降低铁水[S】I含量的优势,顶压由75kPa提高到85kPa,焦炭负荷进一步加重到4.60t/t。降低铁水[Si]含量,是提高产量、降低焦比的重5.2探索合理的装料制度要措施,同时也有利于高炉用足风温和富氧。10月高炉在开炉和恢复炉况过程中,大多时间采用2日高炉逐步加重焦炭负荷,由2.44t/t分3次加至矿焦d同角度。lO月2日高炉喷煤时,把矿批由3.02∥t,同耐将配料计算人炉碱度(CaO/SiO:)由11000kg加到13000kg,稳定料线1.3m,改矿俚=1.0l提至1.12,[si]降到0.65%。当天19:15开始25.50,焦仅=250010月3日随着喷煤量的增加,矿喷煤。第二天制定如下操作方针:[Si]0.40%一批加至13800kg,保持矿焦q角度差0.5。,装料制度0.60%,渣碱度1.184-0.03,用足风温,继续降低逐步改为矿a=300,焦d=29.50。10月4日开始,[si]的含量。提高渣碱度,降低[Si],改善了渣铁物我们借鉴7。高炉的布料经验,改为o}。29c29,28双理热和流动性,减轻了炉前劳动强度,lO月3日上环模式,后围绕“打开中心,兼顾边缘”的煤气流操午又随着富氧、喷煤及全风温的使用,炉前取消用临作思路,结合高炉顶温、炉墙温度和煤气曲线,将装万方数据第1期牛卫军:安钢6。高炉大修后开炉及达产操作实践料制度改为o;3.∞c:o,勰,使煤气中co:含量由17.5%上升到20.O%,10月6日高炉煤气曲线见图2。24炉前液压油管,将Ot精度由-t-O.50降至4-0.250;调整上料闸门、阀门延时,提高上料能力;增加计算机主要操作参数的历史趋势;规范无料钟炉顶点检;避免无计划休、慢风,从而保证了开炉时间短,达产时间快。620结语(1)采用风口加砖套,全开风口,选择适宜的开术16、6’U12东西南炉基本参数和操作制度,顶风装料全焦开炉方法,是安钢应用于中型高炉上一项较为成熟的技术,值得.总结借鉴。(2)开炉前不仅要科学、合理地制定烘炉、开炉方案,更要加强对岗位操作人员进行新设备、新工艺的培训学习,本次开炉出现炉顶设备漏水现象,说明我们在这方面的工作还不够细致。8北4图26。高炉2007年lO月6It煤气曲线(3)在高炉操作上,采用堵风口、全风温、高富氧、小矿批、发展边缘煤气流、集中加焦等措施,尽量缩短高炉长时间低风压,及时加风加矿批,对于避免漏水炉况继续恶化,使高炉尽早恢复到正常状态起着十分重要的作用。(4)快速降低铁水[si]含量,坚持“打开中心,兼顾边缘”的煤气流操作思路,加强上料口和出铁口的设备管理,积极进行全风温、重焦炭负荷、富氧喷煤强化冶炼,能够在开炉初期顺利达产,也减轻炉前劳动强度,使高炉实现快速达产的目标。5.3加强出铁J二料和设备管理刚开炉时,炉前新上液压开口机和液压炮事故较多。针对这种现象,我们编制了《开口机操作注意事项:》、《液压炮点检维护制度》,强化炉前操作人员的学习培训。10月3日把炉前的有水炮泥改为无水炮泥,逐步保证了日出15次铁。产量大幅提高。精料是高炉稳定顺行的基础,为了控制烧结给料料流,在烧结集中筛接人N:吹扫管,及时清理振动筛筛孔,减少人炉粉末。在设备管理方面,改造e@@固@固@刁e囝@固e固@固@翘萄@固e@@曰@固@固@固@穹e固@固@固@霉e固啾@@固@固e固@固@固@固@固@国@固@固e固@固@固@固@固@固@固@囝@税囝@固@{泡;园@@@固(上接第21页)的工作情况,发生故障时生成故障记录,非常方便点检及处理。(2)管路设计采用单主油管多点分布,电动润滑泵一用一备,简化管路布局。把高炉炉顶设备如溜槽传动、行星齿轮箱、下密封阀、下料阀、上密封阀、大绳轮、均压放散和热风炉等部位的轴承、阀杆润滑点进行集中控制。(3)采用称重油位计提供润滑泵油位信号,在润滑泵与储脂罐之间加过滤器,油罐有搅拌装置可解决抽空问题,真正实现润滑系统的自动补脂。(4)由于利用电脑调节润滑参数,现场操作人员可根据各点润滑情况通过PC进行局部调节,保6证各润滑点的充分润滑,节省润滑脂。(5)应用PC控制,保证供油的周期和连续性,确保润滑效果。可以在上位机上集中监控润滑系统、对参数调整及故障报警记录等。(6)故障点直接定位,设备检修、维护工作量减少,缩短检修时间。结论实践证明,智能多点集中润滑、网络挂接和系统实时监控等先进技术,解决了困扰设备管理人员的高炉设备润滑是否良好的问题,对高炉每个润滑点的润滑情况做到了心中有数。同时,这种智能润滑系统既保证设备润滑,又不会浪费油脂,值得大力推广。万方数据

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