第28卷第1期 特殊钢 V01.28.No.1 2007年1月 SPECl札 [EEL January 2OO7・61・ C72DA钢连铸时避免结晶器钢水卷渣的工艺实践 刘欣 (济南钢铁集团石横特殊钢公司,肥城271612) 摘要通过对150 Inln×150 Inln方坯结晶器钢水流场的模拟和卷渣机理的分析,改进了连铸的有关工艺参 数:浸入式水口浸入深度由7O一80 Inln提高到120—135 mm;浸入式水口下口直径由25 mm增大至32 mm;保护渣 粘度由o.38 Pa・B提高到o.4|D Pa・B;结晶器钢液面波动由±5.0 Inln降低到±3.0 Inln。结果使C72DA钢的夹杂 物合格率由92.10%提高到99.51%。 关键词C72DA钢’结晶器卷渣 Process Practice to Avoid Entrapped Slag Inclusion of Molten Steel in Mold during Steel C72DA Concasting Liu Xin (Shiheng Special Steel Co,Jinan Iron and Stel Group,Feicheng 271612) Abstract Based on simulation of molten steel flowfield in mold for 150 Inln×150 Inln billet and analysis on slag in- clusion mechanism,the relative process parametersfor concastinghave beenimprovedincludingincreasingimme ̄ondepth of submerged nozzle to 120—135 Inln form giIlal 7O一80 Inln,ending lower vent diameter of submerged nozzle to 32 Inlnfrom25 Inln。incxeasing vi8tCO8ity ofmoldflux协O.4|D Pa・Bfrom0.38 Pa・B。andmoldmolten steellevelfluctuation decreased tO±3.0 Inln from±5.0 Inln。as a result the qI】ali6ed rate for inclusion rating in steel C72DA increased from 92.1O%协99.51%. Material Index Stel C 2DA。Mold。Entrapped Slag Inclusion 石横特殊钢公司二炼钢厂(简称二炼钢)有65 t 1结晶器流场模拟和卷渣分析 Consteel电弧炉l台,配有65 t LF l台,65 t VD l 台,R9m 4机4流连铸机l台,生产C72DA钢(150 水模型实验结果表明:从水口出口出来的高温 mill×150 mill方坯)供高速线材车间制备 .5 mill 钢水与结晶器壁坯壳相碰撞,形成上、下两个回流 的线材,下游用户用于拉拔0.2 mill的钢帘线,其纯 (图l(a)、(b))。上回流流股沿结晶器壁向上运 净度、内外质量要求严格(表1)。但在生产过程中, 动,造成弯月面附近的钢水面波动;因水口对中不 因钢材中夹杂物数量和尺寸超标,经常出现拉拔断 良、堵塞或冲刷侵蚀造成偏流,也会带来弯月面附近 丝现象。通过电镜对夹杂物的分析,认为此类夹杂 的钢水面波动。 物为结晶器保护渣。 经分析,结晶器钢水卷渣可分为以下3种: 表1 C72DA钢化学成分和夹杂物要求 Table 1 Requirement for ̄hemlad compoatlan and illdll ̄on in steel C72DA (1)结晶器铜管内壁卷渣。在结晶器壁附近, 渣。 ’ 由于表面流体的不稳定流动,将保护渣卷入钢水,如 (2)回流卷渣。当浸入式水口插入深度过浅而 图1(c)所示。卷入的渣滴有可能重新上浮至渣-钢 拉坯速度较低时,流股冲击不到结晶器窄面,流股上 界面,也有可能被凝固坯壳前沿捕捉,形成皮下夹 回流流到水口侧面附近,其向下的分速度把保护渣 维普资讯 http://www.cqvip.com
特殊钢 第28卷 图1结晶器显示流场(a)和计算流场(b)的模拟图;(C)结晶器壁卷渣机理示意图 Simulating ifgure of displayed flow ifeld(a)and calculated flow ifeld(b)in mold;(c)schemaitc of mechanism of en- i slag inclusion ofmolten steel at wall ofmold l水,被水口流股捕捉,进入结晶器造成卷渣。 影响h的参数有:结晶器的结构参数、浸入式水口的 ;)旋涡卷渣。旋涡是由于水口对中不良、水 结构参数、拉坯速度、水口浸入深度、水口吹气量等。 或水口因冲刷侵蚀,造成水口两侧流股出口 2解决结晶器卷渣的措施 】方向不对称,产生偏流引起的。 j此归纳出衡量卷渣倾向的卷渣指数: 二炼钢改进的主要工艺参数(表2)为: (1)水口浸入深度。水口浸入钢液深度过浅, J=V×h/(t×H×g) 容易回流卷渣;如过深,增加了夹杂物和气泡卷入铸 ,.卷渣指数;V-拉坯速度;^一1/10大波值(在 坯深处的机会,且由于热点下移,增大了漏钢几率, 检测时间段内,出现的最长波长的1/10值); 并造成化渣不良,润滑不好。由实践可知,合适的浸 卷渣时间;H-水口浸入深度;g一重力加速度。 入钢液深度为120~135 iIil'n。 表2 C72DA钢连铸工艺改进前后有关参数的对比 Table 2 Comparison of relative lmrameters of steel C72DA eoneast ̄g process before and after improvemqmt 2)水口出口面积。原使用的浸入式水口下口 渣粘度控制在(0.40±0.005)Pa・s(1 300℃)。 25 iIil'n,上口直径为85 iIil'n,因下口小,造成 (5)结晶器液面自动控制系统的精度。实践证 b口射流速度快,对液面的冲击强度较强,液面 明,结晶器液面幅度较大的,渣圈发达,卷渣几率明 嚼度大;同时下口容易附着冷钢,易形成偏流, 显增加。通过攻关,结晶器液面自动控制系统的精 渣可能性增大。为此,改浸入式水口下口直 度,由结晶器液面波动幅度±5 iIiln'降至±3 iIil'n。 32 iIil'n,上口不变。实践表明,卷渣几率显著减 3结语 :3)拉坯速度。拉坯速度较快,保护渣熔融结 通过改进工艺后有关措施的实施,显著降低了 七.,熔渣层厚度变薄,粉渣层卷入钢液的几率增 钢帘线钢等高纯净度钢的夹渣废品。经统计,钢帘 :速太慢,容易造成回流卷渣,由此规定了钢帘 线钢C72DA因夹杂物级别高改判或判废的比率,由 均工作拉速为1.50~1.70 m/rain。 改进前的7.90%降至改进后的0.49%。 :4)保护渣粘度。在保证保护渣能顺利流人结 与铸坯表面之间的缝隙的情况下,适当增大保 刘 欣(1974一),男,工程师,1998年包头钢铁学院毕业,从 阽度,保证合适的液渣层厚度在10~15 iIil'n,粉 事连铸技术管理工作。 度≤25 iIil'n,由此使用的钢帘线钢专用保护 收稿日期:2006-08—14
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容