焊接缺陷分析报告
不合格焊口统计表: 焊口编序号 SN. 管线号 ISO NO. 号 焊工号 Weld joint NO. 1 IOU-101-0010.081-01 56 C001 2012.08.06 F 10 CC7-C300-PC-2012-RT0012 Welder NO. 焊接日期 Welding Date 制作方式 Fabrication mode 尺寸(NPS) Dimension RT委托单日RT委托单编号 期RT RT Request No. Request Date 结果 一次返修 Result Single repair 二次返修 不合格焊工号 缺陷位置 2012.08.10 REJ 2-3(密集气孔) C001 V 2 IOU-101-0010.017-01 14 C003 2012.09.02 F 16 CC7-C300-PC-2012-RT0038 2012.09.04 REJ 2-3(咬边、未熔) C003 V 3 IOU-101-0010.040-01 2 C005 2012.07.28 S 16 CC7-C200-PC-2012-RT0006 2012.07.30 REJ 7-0(接头未熔) 0-1、2-3、3-4 (密集气孔) 3-4(未焊透) C005 F 4 IOU-101-0010.081-01 54 C007 2012.08.06 F 10 CC7-C300-PC-2012-RT0012 2012.08.10 REJ C007 V 5 IOU-101-0010.106-01 1 C007 2012.08.26 F 12 CC7-C200-PC-2012-RT0046 2012.09.10 REJ C007 V、OH 6 IOU-101-0010.107-01 4 C008 2012.08.27 S 6 CC7-C200-PC-2012-RT0031 2012.08.31 REJ 2-3(密集气孔) 4-5、5-6 (密集气孔) 4-5(根部凹陷) 2-3、4-5、5-6、 C008 F 7 IOU-101-0010.012-01 14 C007/C008 2012.08.11 F 16 CC7-C200-PC-2012-RT0045 2012.09.10 REJ C008 V、OH 8 IOU-101-0010.015-01 2 C008/C005 2012.09.08 F 16 CC7-C200-PC-2012-RT0056 2012.09.18 REJ C008 OH 9 IOU-101-0010.020-01 13 C009 2012.09.01 F 16 CC7-B300E-PC-2012-RT0041 2012.09.04 REJ 7-0(四张均为内咬边) 3-4(密集气孔) C009 V、OH 10 IOU-101-0010.021-01 9 C007/C009 2012.09.05 F 16 CC7-B300E-PC-2012-RT0058 2012.09.18 REJ 7-0(蛀孔) C009 F
截止到2012.10.23,CC7焊接质量下滑,共透视107道焊口,有10道焊口返修, 焊工C001一道焊口返修,C003一道焊口返修,C005一道焊口返修,C007两道焊口返修,C008三道焊口返修,C009两道焊口返修,其中密集气孔5道焊口,占不合格焊口总数的50%,未熔2道占20%,未焊透1道占10%,咬边1道占10%,根部内凹1道占10%, 针对上述情况对地管焊接的返修口做焊接缺陷分析报告。
不合格焊口统计表和焊工返片统计表见上表。
一、缺陷种类:
1、密集气孔、蛀孔(焊接位置F、V、OH)
2、未熔(焊接位置F、V)
3、未焊透(焊接位置OH)
4、内部咬边(焊接位置V、OH)
5、根部内凹(焊接位置OH)
二、产生缺陷的原因
焊工返片统计表: 截止到2012.10.23
焊工号 焊口数 不合格口/ 序号 固定/预制 Welder Total joint 探伤口 S.N. S/F NO. welded Reject/Total 1 C001 123 1/14 F 缺陷位置 缺陷类型 Defect type Defect location 2-3(密集气孔) Clustered porosity 2-3(咬边、未熔) Undercut, lack of fusion 7-0(接头未熔) Lack of joint fusion 0-1、2-3、3-4(密集气孔) Clustered porosity 3-4(未焊透) Lack of penetration 4-5、5-6 (密集气孔) Clustered porosity 2-3(密集气孔) Clustered porosity 4-5(根部凹陷) Root concavity 7-0(蛀孔) bore hole 2-3、4-5、5-6、7-0 F (内咬边) Undercut 3-4(密集气孔) Clustered porosity V、OH 2012.09.01 V 焊接日期 Welding Date 2012.08.06 缺陷原因 Visual observation 现场操作坑操作空间不够、弧柱区保护不好(雨、风等)insufficient operation room and improper protection of arc column (rain,wind etc) 焊接电流太小,接头停留时间较短 low current,holding time at tie-in is short 焊接电流太小,接头停留时间较短等 low current,holding time at tie-in is short 现场操作坑操作空间不够 insufficient operation room 层间及焊根清理不良。钝边太大、间隙较小、焊接参数较小、焊速过快等OH 2012.08.26 imcomlete cleaning of in-between pass. large root face but narrow clearance; low welding parameter and fast welding V、OH 2012.08.11 接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulation 接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulation 焊接坡口组对间隙太大 运条方法不当,收弧动作太快 improper arc manipulation, and excessive-quick ending of arc 间隙较小、电流太大,运条速度太小 narrow clearance,over current and slow arc manipulation 接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulation 2 C003 120 1/16 F V 2012.09.02 3 C005 120 1/13 S F 2012.07.28 F 4 C007 114 2/14 F V、OH 2012.08.06 F 5 C008 110 3/15 S F 2012.08.27 F OH 2012.09.08 F 6 C009 31 2/4 F 2012.09.05
产生缺陷的原因主要有以下几点: 1、 操作坑操作空间不够
2、 焊机问题,导致焊接参数不稳定 3、 组对间隙没有达到焊接要求 4、 焊工责任心问题 三、整改措施:
1、8月份操作坑开挖不到位,8月份已经整改 2、焊机已经更换
3、加强组对时的检查,使组对具备焊接要求 4、定期对焊工进行培训
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